淺談啤酒生產(chǎn)中降低空壓機(jī)用電單耗的分析研究論文
在啤酒的生產(chǎn)過程中,有很多的工藝需要使用壓縮空氣作為動力源,空氣經(jīng)過空壓機(jī)壓縮,再經(jīng)過干燥機(jī)干燥后輸送給糖化、發(fā)酵過濾、包裝、質(zhì)檢等工藝過程。因此前期的產(chǎn)氣和送氣過程也是生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),產(chǎn)氣的主要設(shè)備是通過空壓機(jī)來完成。空壓機(jī)的主要工作原理是驅(qū)動機(jī)啟動后,經(jīng)三角膠帶,帶動壓縮機(jī)曲軸旋轉(zhuǎn),通過曲柄桿機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為活塞在氣缸內(nèi)作往復(fù)運(yùn)動。當(dāng)活塞由蓋側(cè)向軸運(yùn)動時,氣缸容積增大,缸內(nèi)壓力低于大氣壓力,外界空氣經(jīng)濾清器,吸氣閥進(jìn)入氣缸;到達(dá)下止點(diǎn)后,活塞由軸側(cè)向蓋側(cè)運(yùn)動,吸氣閥關(guān)閉,氣缸容積逐漸變小,缸內(nèi)空氣被壓縮,壓力升高,當(dāng)壓力達(dá)到一定值時,排氣閥被頂開,壓縮空氣經(jīng)管路進(jìn)入儲氣罐內(nèi),如此壓縮機(jī)周而復(fù)始地工作,不斷地向儲氣罐內(nèi)輸送壓縮空氣,使罐內(nèi)壓力逐漸增大,從而獲得所需的壓縮空氣。
1 空壓機(jī)用電單耗高的原因分析
目前研究的生產(chǎn)線共有大小不同的四臺空壓機(jī),壓縮空氣作為間接動力使用,而直接的生產(chǎn)反映就是電的消耗,并且空壓機(jī)的用電單耗受到產(chǎn)量的影響巨大,在淡旺季的比例甚至相差3 倍以上,空壓機(jī)的電原單位占全廠的用電比例也最高,因此降低空壓機(jī)的電原單位使用量及降低淡季空壓電耗是節(jié)省生產(chǎn)成本的入手點(diǎn)。通過對生產(chǎn)過程中使用壓縮空氣的各個環(huán)節(jié)分析研究發(fā)現(xiàn),造成空壓機(jī)電耗的主要原因如下:
(1)空壓機(jī)的運(yùn)行分為加載運(yùn)行和空載運(yùn)行,空壓機(jī)的加載與空載運(yùn)行是根據(jù)給定的壓力值來進(jìn)行切換運(yùn)行。當(dāng)壓力檢測裝置檢測到系統(tǒng)壓力低時,空壓機(jī)加載運(yùn)行;壓力高時,空壓機(jī)空載運(yùn)行。空載運(yùn)行時仍繼續(xù)消耗大量的電能但不產(chǎn)生壓縮空氣,相當(dāng)于是一種無用功,空載運(yùn)行的時間越長,空壓機(jī)的運(yùn)行效率就越低。經(jīng)測定幾年的空壓機(jī)空載率高達(dá)29%,是相當(dāng)大的一種浪費(fèi)。
(2)啤酒原汁在發(fā)酵和儲存的過程中需要控制在一定溫度內(nèi)。通過溫度的設(shè)定來控制冷媒氣動閥的開啟和關(guān)閉。由于使用的是氣動閥,因此必須要提供壓縮空氣以保證氣動閥的正常工作。但是在淡季不生產(chǎn)時,雖然其他設(shè)備已經(jīng)關(guān)閉不使用,這樣用氣量就很小,但是為了保證發(fā)酵罐的溫度控制,空壓機(jī)必須24 小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),這樣也造成了很大的浪費(fèi)。
(3)啤酒生產(chǎn)的各個用氣單元對壓縮空氣中的相對濕度有很高的要求,需要經(jīng)過干燥機(jī)來進(jìn)行再生處理。一般壓縮空氣在沒有經(jīng)過再生環(huán)節(jié)時的相對濕度高達(dá)80%,但是在經(jīng)過再生環(huán)節(jié)后其相對濕度可降低到3%左右,完全可以保證一些精密儀器對壓縮空氣中相對濕度的要求。由于在再生環(huán)節(jié)中需要通過排氣來將壓縮空氣中的水分排出,因此產(chǎn)生了再生排氣,過度的再生也導(dǎo)致了壓縮空氣的大量浪費(fèi),進(jìn)而轉(zhuǎn)化為空壓機(jī)的運(yùn)行浪費(fèi)。
2 降低空壓機(jī)用電單耗的改進(jìn)分析
通過對以上問題的分析及單位設(shè)備的使用分析,進(jìn)而從以下幾方面對空壓機(jī)的.用電單耗進(jìn)行改進(jìn):
(1)受公司設(shè)備固有條件的限制,目前公司是使用四臺大小不同的空壓機(jī),其中兩臺37KW,產(chǎn)氣量6.0m3/min 和兩臺110kw,產(chǎn)氣量18.6m3/min 的,綜合加載和空載運(yùn)行情況,平均每小時耗電接近90kwh。因此,通過現(xiàn)場統(tǒng)計各種生產(chǎn)情況下空壓系統(tǒng)的用氣量,制定新的合理的空壓機(jī)開機(jī)運(yùn)行組合表,選擇最佳的空壓機(jī)運(yùn)行組合,實(shí)現(xiàn)大、小空壓機(jī)卸加載自動化,在用氣量低的時候只啟動小空壓機(jī),根據(jù)不同用氣量,達(dá)到最佳的運(yùn)行效率。
(2)通過改變系統(tǒng)壓力檢測方法,用同一點(diǎn)測得的空壓系統(tǒng)壓力替代各臺空壓機(jī)的壓縮空氣出口壓力,控制各臺空壓機(jī)的啟動和加載,進(jìn)而消除每臺空壓機(jī)各自檢測時的測定誤差,控制空壓機(jī)的啟動順序,減少了空載運(yùn)行情況。
(3)在干燥機(jī)的出口處安裝了在線濕度儀,根據(jù)實(shí)際濕度控制壓縮空氣的再生。通過實(shí)際測試,改善后壓縮空氣的再生排氣量減少了,大大降低了壓縮空氣的浪費(fèi)。
(4)經(jīng)現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),麥糟塞滿水平管道需要10 秒,再送氣將麥糟排入糟罐需要7 秒。如果連續(xù)供氣會存在壓縮空氣浪費(fèi)的現(xiàn)象,所以通過加裝時間繼電器和電磁閥,將排糟時的連續(xù)送氣改為間隙性送氣。測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不受影響,但是總用氣量卻大大下降。
3 改進(jìn)前后對比分析
通過以上改進(jìn),公司的空壓機(jī)用電單耗明顯下降。在產(chǎn)氣單元,通過空壓機(jī)的合理組合及干燥機(jī)再生排氣量的合理控制,空壓機(jī)的電原單位由改善前的22.0kwh/kL 降低為改善后的20.0kwh/kL。在用氣單元,通過對糖化排糟的間歇性送氣等改進(jìn),空壓機(jī)的電原單位由改善前的的19.0kwh/kL 降低為改善后的13.1kwh/kL。在不更換設(shè)備、不影響生產(chǎn)的條件下,有效地降低了公司的空壓機(jī)用電單耗,節(jié)約了設(shè)備的維護(hù)與維修費(fèi)用,為公司節(jié)省成本,提高公司效益起到積極作用。
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