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        三同時總結(jié)報告范文

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          篇一:“三同時”執(zhí)行情況報告

          洛陽市建龍化工有限公司

          年產(chǎn)吸附類分子篩成品4500噸、原粉3000噸項目

          “三同時”執(zhí)行情況報告

          洛陽市環(huán)境保護(hù)局:

          現(xiàn)將我公司年產(chǎn)吸附類分子篩成品4500噸、原粉3000噸項目“三同時”執(zhí)行情況匯報如下:

          1. 項目概況

          我公司年產(chǎn)吸附類分子篩成品4500噸、原粉3000噸項目位于河南省洛陽偃師市城關(guān)鎮(zhèn)前杜樓村。實際總投資約8600萬元,其中環(huán)保投資約750萬元,占總投資的8.7%。項目建設(shè)過程中,環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入運行。

          該項目于2009年11月委托河南藍(lán)森環(huán)?萍加邢薰揪幹骗h(huán)境影響評價報告表,2009年12月通過洛陽市環(huán)保局洛環(huán)監(jiān)表[2009]265號文批復(fù)。同期偃師市環(huán)保局和洛陽市環(huán)保局分別出具了主要污染物排放總量初步核定意見和核定意見(偃環(huán)總控函[2009]30號、洛環(huán)總控函[2009]94號)。

          產(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)吸附類分子篩成品4500噸、原粉3000噸。分兩期建設(shè),其中一期工程主要生產(chǎn)球、條狀及粉狀沸石分子篩成品,于2010年3月建成,試生產(chǎn)期限為2010年3月31日至2010年6月30日;二期工程新增Li-LSX分子篩原粉生產(chǎn)線和球狀Li-LSX分子篩生產(chǎn)線,于2010年6月建成,試生產(chǎn)期限為2010年7月4日至2010年10月3日。一期工程試生產(chǎn)期間由于生產(chǎn)設(shè)備等方面原因不滿足

          驗收條件,在我公司的申請下,洛陽市環(huán)保局同意延長試生產(chǎn)期限至2010年10月30日。

          該項目主要建設(shè)內(nèi)容為原粉生產(chǎn)車間、成品生產(chǎn)車間、辦公樓、宿舍樓及產(chǎn)品、原料倉庫等,全部利用原洛陽紅牡丹集團(tuán)紙廠已有廠房統(tǒng)一規(guī)劃和改造,不新增建設(shè)內(nèi)容。

          2. 污染物及治理設(shè)施、措施落實情況

          在項目建設(shè)過程中,我公司嚴(yán)格按照環(huán)評提出的要求進(jìn)行污染物治理,具體包括以下幾個方面:

          2.1 廢氣

         。1)球、條狀分子篩廢氣

          球、條狀分子篩制球工序中28臺制球機(jī)產(chǎn)生的含塵廢氣經(jīng)水浴除塵后進(jìn)入排氣筒;2臺混合機(jī)產(chǎn)生的含塵廢氣經(jīng)1套布袋除塵器+水浴除塵器處理后也進(jìn)入該排氣筒排放,排氣筒高度為24米,廢氣污染物主要為粉塵。

          球、條狀分子篩干燥、焙燒過程中每年約產(chǎn)生40t不合格產(chǎn)品,經(jīng)粉碎后返回混料工序。一期工程設(shè)1臺粉碎機(jī),2臺熱風(fēng)爐和1臺焙燒爐(分別用于球、條狀分子篩的干燥和焙燒),均以城市煤氣為燃料。粉碎工序產(chǎn)生的廢氣經(jīng)1套旋風(fēng)分離器+布袋除塵器(設(shè)計收集效率為99.9%)處理后和焙燒爐、熱風(fēng)爐廢氣共用1根24米高排氣筒排放,廢氣污染物主要為煙(粉)塵和SO2。

         。2)粉狀分子篩廢氣

          分子篩原粉由人工加入預(yù)干燥爐內(nèi),經(jīng)粉狀焙燒爐(2臺,生產(chǎn)

          能力分別為2.0t/d和3.0t/d,2臺焙燒爐均以城市煤氣為燃料)的余熱預(yù)干燥后,在引風(fēng)機(jī)作用下物料經(jīng)旋風(fēng)分離器+布袋除塵器兩級收集后落入焙燒爐進(jìn)行強化干燥,2臺焙燒爐分別配置1臺旋風(fēng)分離器、1臺布袋除塵器和1臺水浴除塵器,其中旋風(fēng)分離器和布袋除塵器用于收集物料,設(shè)計收集效率>99.9%,水浴除塵器用于排放廢氣除塵,設(shè)計除塵效率為75%,廢氣污染物主要為煙(粉)塵和SO2,經(jīng)處理后由1根24米高排氣筒排放。

         。3)Li-LSX球狀分子篩廢氣

          二期工程共安裝8臺制球機(jī)、1臺混合機(jī)和1臺粉碎機(jī),制球機(jī)和混合機(jī)產(chǎn)生的廢氣經(jīng)水浴除塵后進(jìn)入1根24米高排氣筒排放;粉碎機(jī)產(chǎn)生的廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后也進(jìn)入該排氣筒,廢氣污染物主要為粉塵。

          二期工程共安裝1臺熱風(fēng)爐、1臺帶式干燥機(jī)、1臺低溫焙燒爐,熱風(fēng)爐廢氣、帶式干燥廢氣、燃?xì)獾蜏乇簾隣t廢氣和真空焙燒爐振動篩置換空氣經(jīng)同1根24米高排氣筒排放。

         。4)Li-LSX分子篩原粉廢氣

          二期工程建設(shè)2套閃蒸干燥設(shè)備(具體包括熱風(fēng)爐、閃蒸主機(jī)、旋風(fēng)分離器和布袋除塵器)用于分子篩原粉濾餅干燥,2套閃蒸干燥設(shè)備廢氣分別經(jīng)各自的1套旋風(fēng)分離器+布袋除塵器處理后由24米高排氣筒排放,廢氣污染物主要為粉塵和SO2,粉塵設(shè)計去除效率為99.9%。

          本項目Li-LSX分子篩原粉制備過程中,硫酸銨制備、銨交換及

          N-LSX過濾、洗滌、打漿、鋰交換及Li-LSX過濾和氨水儲存過程中均產(chǎn)生含氨廢氣。硫酸銨制備及Li-LSX原粉生產(chǎn)廢水廢氣氨回收系統(tǒng)使用稀硫酸,濃硫酸用去離子水稀釋,稀釋過程中會產(chǎn)生硫酸霧。硫酸銨制備反應(yīng)釜、銨交換和鋰交換反應(yīng)槽、N-LSX濾餅打漿所用物料周轉(zhuǎn)貯槽、氨水儲罐均密閉,在其上部設(shè)抽風(fēng)管;N-LSX料漿過濾洗滌用帶式過濾機(jī)單獨隔離并在頂部設(shè)集氣罩。以上含氨、硫酸霧廢氣經(jīng)收集后進(jìn)入“Li-LSX原粉生產(chǎn)廢水廢氣氨回收系統(tǒng)”處理,最終經(jīng)系統(tǒng)中的洗滌塔處理后由21m高排氣筒排放,廢氣污染物主要為氨氣和硫酸霧。

          本項目產(chǎn)生的氨氮廢水經(jīng)蒸餾、吸收、洗滌進(jìn)行氨回收,回收過程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)噴淋塔吸收處理后由21米高排氣筒排放,廢氣污染物主要為氨氣。

         。5)鍋爐房廢氣

          本項目原粉生產(chǎn)過程及生產(chǎn)污水處理過程中所用蒸汽由1臺6t/h蒸汽鍋爐提供,鍋爐以城市煤氣為燃料,年運行時數(shù)3960小時,產(chǎn)生廢氣利用現(xiàn)有45m高磚煙囪排放。

         。6)無組織排放廢氣

          該項目在運行中有少量的粉塵、NH3和硫酸霧無組織排放。

          2.2 廢水

         。1)生產(chǎn)廢水

          本項目LSX過濾洗滌、鉀交換及K-LSX過濾洗滌、銨交換及N-LSX過濾洗滌、鋰交換及Li-LSX過濾洗滌、去離子水制備過程中

          產(chǎn)生的廢水均進(jìn)入生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng);氨氮廢水經(jīng)蒸餾、吸收、洗滌脫氨后,也進(jìn)入生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)。生產(chǎn)廢水經(jīng)污水儲池+輻流沉淀池處理后由總排口排入廠區(qū)南側(cè)排污渠,最終進(jìn)入洛河。

          鹽酸

          圖6  生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)工藝流程圖

          水浴除塵器廢水循環(huán)使用,不外排;蒸汽冷凝水經(jīng)收集后回用,不外排;“Li-LSX原粉生產(chǎn)廢水廢氣氨回收系統(tǒng)”廢水循環(huán)使用,不外排。

          (2)生活污水

          本項目工作人員約110人,生活污水排放量約9m3/d,生活污水主要污染物為COD、SS和氨氮。生活污水經(jīng)“SFC-3生活污水生物處理機(jī)”處理后與生產(chǎn)廢水一起由總排口排入廠區(qū)南側(cè)排污渠,最終進(jìn)入洛河!癝FC-3生活污水生物處理機(jī)”設(shè)計去除效率為:COD>80%,SS>80%,氨氮>60%。

          2.3 噪聲

          本項目高噪聲設(shè)備主要為粉碎機(jī)、振動篩、混合機(jī)、捏合機(jī)、制球機(jī)、帶濾機(jī)、閃蒸干燥機(jī)、真空泵、空壓機(jī)及風(fēng)機(jī)等,噪聲源強為80~90dB(A),均安裝在生產(chǎn)車間內(nèi)部,且采取設(shè)備基礎(chǔ)減振等措施。

          2.4 固體廢物

          本項目成品分子篩篩分產(chǎn)生的不合格物料約60t/a,在廠內(nèi)粉碎

          篇二:三同時試生產(chǎn)總結(jié)報告

          xx縣xx礦業(yè)有限責(zé)任公

          司

          xxx飾面用花崗巖礦露天開采建設(shè)項目

          試生產(chǎn)運行報告

          自2015年 9月 11日試運行,運行時間為1個月,施工主體與安全生產(chǎn)設(shè)施一切正常,產(chǎn)量穩(wěn)定。已形成露天式自上部階梯向下部臺階依次開采的開采基本形態(tài)。

         。1)作業(yè)場所設(shè)置了勞動安全、消防設(shè)施、警示標(biāo)牌、安全技術(shù)說明書、提示員工注意事項。

         。2)試生產(chǎn)過程中未發(fā)生任何大小生產(chǎn)安全事故。

         。3)試生產(chǎn)過程中公司組織相關(guān)人員對調(diào)試生產(chǎn)概況進(jìn)行了全程跟蹤,各種設(shè)施,設(shè)備滿足生產(chǎn)需要、運轉(zhuǎn)正常、可靠。

          (4)通過試生產(chǎn)階段反復(fù)驗證,公司生產(chǎn)能力、產(chǎn)量滿足預(yù)訂設(shè)計要求。

          xx縣xx礦業(yè)有限責(zé)任公司2015年9月11日

          篇三:三同時試生產(chǎn)總結(jié)報告

          xx縣xx礦業(yè)有限責(zé)任公司

          xxx飾面用花崗巖礦露天開采建設(shè)項目

          試生產(chǎn)運行報告

          自2015年 9月 11日試運行,運行時間為1個月,施工主體與安全生產(chǎn)設(shè)施一切正常,產(chǎn)量

          穩(wěn)定。已形成露天式自上部階梯向下部臺階依次開采的開采基本形態(tài)。

         。1)作業(yè)場所設(shè)置了勞動安全、消防設(shè)施、警示標(biāo)牌、安全技術(shù)說明書、提示員工注意事項。

          (2)試生產(chǎn)過程中未發(fā)生任何大小生產(chǎn)安全事故。

         。3)試生產(chǎn)過程中公司組織相關(guān)人員對調(diào)試生產(chǎn)概況進(jìn)行了全程跟蹤,各種設(shè)施,設(shè)備滿足

          生產(chǎn)需要、運轉(zhuǎn)正常、可靠。

          (4)通過試生產(chǎn)階段反復(fù)驗證,公司生產(chǎn)能力、產(chǎn)量滿足預(yù)訂設(shè)計要求。

          xx縣xx礦業(yè)有限責(zé)任公司  2015年9月11日

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