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      2. 紅河南沙水電廠1撐機下導瓦溫過高處理論文

        時間:2021-04-25 14:31:16 論文 我要投稿

        紅河南沙水電廠1撐機下導瓦溫過高處理論文

          摘要:南沙水電廠總裝機150MW,單機容量50MW,半傘式混流式發(fā)電機組。由天津天重重型發(fā)電設備有限公司制造生產(chǎn)。1樣機投產(chǎn)發(fā)電后,下導瓦一直在59—62。C高溫運行,這不僅危及導瓦,還進一步危及滑轉子。主要原因是下導、推力共箱油箱內熱冷油循環(huán)不暢,導致冷油不能進入下導瓦。本文分析了致使瓦溫過高的原因,并介紹了南沙水電廠下導瓦溫過高的處理方法。

        紅河南沙水電廠1撐機下導瓦溫過高處理論文

          關鍵詞:南沙電廠;下導瓦溫;過高處理

          一、前言

          南沙水電廠1撐機組自07年12月份投運以來,由于下導瓦溫過高,我廠先后對其進行了兩次技術改造,但降溫效果卻一直不理想,直至09年3月份在1}}機組B級檢修完成后,這一問題才得以解決。

          1撐機組在72小時試運行時由于下導瓦溫過高造成了一次事故停機,72小時試運行后有多次由于下導瓦溫過高造成了一次事故停機,并且在環(huán)境溫度只有220C的情況下:機組帶20MW負荷時下導瓦溫為620C:機組帶26MW負荷時下導瓦溫度達630C。機組帶50MW負荷時下導瓦溫度達690C。這極大的威脅著機組的安全穩(wěn)定運行,下導瓦長期在高溫情況下運行,極易發(fā)生燒瓦事件’甚至燒毀下導滑轉子。

          開始之初,機組廠家分析認為是安裝單位對上導、下導間隙值調整不正確,要求重新調整導瓦間隙值。根據(jù)其要求將上導瓦間隙值由15pm調整為20pm,下導瓦間隙值由20Lun調整為25Iun,開機試驗,在相同負荷和相同環(huán)境溫度下,下導瓦溫度依然居高不下。由此推斷,下導瓦溫過高的原因不是由于導瓦間隙值過小引起的。

          二、下導瓦溫過高原因分析

          經(jīng)過多次實驗分析,下導瓦溫過高是以下幾個原因造成的:下導軸承、推力軸承共用一個油槽,軸承油冷卻采用鏡板泵外循環(huán)冷卻方式,設四臺冷卻器。(見圖1,推力、下導軸承結構圖)。軸瓦冷卻油循環(huán)路線為:冷卻后的潤滑油經(jīng)輸油管路、噴頭直接噴在推力瓦上(推力瓦冷卻),然后經(jīng)過推力頭上的7個cP20孔到達下導瓦(下導瓦冷卻);推力瓦熱油經(jīng)鏡板、集油槽回到油冷卻器,下導瓦熱油經(jīng)集油槽上的12個鏡板、集油槽回油冷卻器。

          圖1推力、下導軸承結構圖

          從下導瓦冷卻油的循環(huán)路線可見,下導瓦的油循環(huán)有著以下幾個的問題:

          a)擋油筒與推力頭的間隙過小,推力頭的7個q)20孔的開孔方向欠妥。這種結構將導致下導瓦冷卻油直接從集油槽的12個q)60回到下腔,不利于下導冷卻。

          b)下導瓦的冷卻油源為冷卻過推力瓦的熱油,油溫難以滿足對下導瓦冷卻的要求。

          c)下導、推力油槽整個透平油循環(huán)線路中存在死油區(qū)。

          我們在機組運行期間對下導相關部位的'溫度進行了測量和記錄。溫度測量記錄表(測量點一鏡板以上油溫、測點二:集油槽溫度、測點三:鏡板以下油溫)

          測量點溫度28.3℃26.1℃25℃

          備注

          測量時,機組帶20MW負荷,油冷卻器冷油油溫為21℃,熱油為25℃,下導瓦溫最高62.2℃,推力瓦溫最高為35.9℃。

          測點一:鏡板以上油溫約為28.3℃.;

          測點二:集油槽溫度約為26.1℃;

          測點三:鏡板以下油溫約為25℃。

          由此可見,油冷卻系統(tǒng)冷卻效果良好,但下導瓦28.3℃的熱油沒有順利的回到油冷卻器(冷卻器回油溫度為25℃),油循環(huán)不暢存在死油區(qū)。

          三、下導瓦溫過高處理方案

          對于我廠下導瓦溫度過高的處理有過兩個方案。當我們分析得出下導瓦溫過高時由于冷、熱油在油箱內交換不足,冷油不能順利到達下導瓦,而是停留在推力瓦上。對此,首先想到的方法是增強油循環(huán),即在油循環(huán)系統(tǒng)的熱油管側上增加一臺管道泵,加大熱油出油量的同時加大冷油進油量,并加大油壓,試圖將冷油經(jīng)12個q)60通孔進入推力油槽,再進入下導瓦。同時,也可以加快與熱油的交換速度,從而使下導瓦溫得到大幅的下降。

          按這一思路對冷卻油循環(huán)系統(tǒng)進行了施工。在四臺冷卻器中對稱布置兩臺的出油側各加一臺管道泵。完成后,記錄開機前的瓦溫為42℃。開機后,下導瓦溫上升為48℃,但推力瓦溫不變,維持在39℃左右。機組并網(wǎng)加負荷至25MW,下導瓦溫上升至59℃,此時同時投入兩臺管道泵(冷卻器在運行中),5分鐘后發(fā)現(xiàn)溫度上升至65℃,推力瓦溫也上升到了45℃。立即停止試驗。

          我們再次分析,在油循環(huán)系統(tǒng)的熱油管側上增加管道泵以圖加大熱油出油量的同時加大冷油進油量,將冷油經(jīng)12個q)60通孔進入推力油槽,再進入下導瓦。這個思路四正確的,但為何在應用中,瓦溫不降反而上升了呢?原因在于,在油循環(huán)系統(tǒng)加了管道泵后,加大熱油出油量,也就是增大了油的運動速度,油在高速運動中,自身溫度增高,也就出現(xiàn)了油溫不降還升現(xiàn)象,從而導致下導瓦溫、推力瓦溫比投入管道泵前還要高。這次試驗的失敗,也讓我們得到了更確切的結論:下導瓦溫過高是由于熱、冷油在油箱內未進行完全交換。要解決這個問題,就只有從油的循環(huán)路線上想辦法,也就是加大推力頭7個{D20孔的孔徑,或者再增加7個甚至更多個數(shù)的q)20孔。同時還要加大集油槽上12個q)60的孔徑,或者再增加12個甚至更多個數(shù)的q}60孔,以增加油的循環(huán)能力。無疑這種方法在現(xiàn)場時很難實現(xiàn)的,需要將整個下導軸承(滑轉子與發(fā)電機軸熱套而成)、油箱等大小部件拆除返回廠家才能處理。

          在經(jīng)過多次論證并與廠家溝通后,決定采用一種更為簡單的方法:既然冷油不能從油箱內部很好的進入下導瓦進行冷卻,那就直接將冷油從外部直接送到下導瓦。見圖2所示。從圖中可以看出,油系統(tǒng)這樣改造后,冷油的運行路線就是總油由一路分成兩路:一路由推力瓦下部進入,供推力瓦冷卻,一路由油箱上部進入,供下導瓦冷卻。同時,為保證每一塊下導瓦都能均勻得到冷卻,在下導瓦上增加一路環(huán)管及噴淋頭,可確保冷油能均勻的直接噴淋在下導瓦上。

          具體做法是,將新增設的噴淋環(huán)管進油口,與原冷卻環(huán)路的冷油管進行焊接,并在焊接出口上方裝設管道閥以調節(jié)噴淋環(huán)管的噴油量。而噴淋頭以一定角度將冷卻油噴射在下導瓦推力頭,起到直接冷卻下導瓦降低瓦溫作用。

          這一方案得到一致認可后,由天重廠家計算下導瓦的冷卻所需進油量及設計加工新增噴淋環(huán)管。并于2009年3月底安裝完成。完成后,開機試驗,記錄開機前下導瓦溫為42℃(我廠所在地環(huán)境溫度較高),開機后下導瓦溫為45℃,推力瓦溫為45℃。并網(wǎng)帶50MW負荷連續(xù)72小時后下導瓦溫穩(wěn)定在57℃,推力瓦溫與改造前相同。

          四、結論

          我廠在解決完成l撐機下導瓦溫過高的問題后,相繼對2#、3#機進行了同樣的處理。處理后,推力瓦溫穩(wěn)定、下導瓦溫穩(wěn)定并保持在57℃。在經(jīng)過近一年的運行證明,我們的思路是正確的,方法也是得當?shù)摹?/p>

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