打捆機優(yōu)化設計論文
1摩根高速線材打捆機現狀及存在的問題
。1)鉸制器用鉸直輪材料抗磨強度低,造成打捆線表面質量及直線度差,打捆線因回抽而無法完成打捆。
(2)四臺線道小車通過中心板連接在一起,通過液壓缸的帶動來完成打捆線的穿線工作,由于長時間的運行,1#打捆機4#線道由于重力作用小車容易發(fā)生下沉變形,線道小車底部滑道與支撐輥之間脫離,支撐輥無法起到支撐作用,從而造成液壓缸活塞桿在前移的過程中由直線運動變?yōu)閽佄锞運動,活塞桿前端下沉疲勞折斷產生故障時間。并且由于線道小車下沉,造成打捆頭與線道小車穿線困難,造成打捆機頂線或送線不到位。
。3)線道內打捆線的傳送運行靠深溝球軸承支撐傳動,因此線道內球軸承用量較多,每臺線道小車用量約400盤,摩根打捆機所用軸承型號為6301,由于軸承直徑小,承載能力差,并且由于打捆線在穿線過程中的沖擊作用,軸承損壞頻繁,并且由于數量多并且軸承在線道內部,當軸承損壞時很難進行更換,造成打捆線回抽,影響車間的生產。
。4)各線道處常開翻板導槽用橡膠彈簧使用壽命短,當彈簧失效或彈簧座開焊的時候造成翻板關閉不嚴,打捆線回抽,更換橡膠彈簧或彈簧支座需要拆卸導槽用時較多。
2解決方案的確定
摩根公司經過幾年的研究并且結合用戶在使用過程中提出的不足,對現在生產的打捆機進行了部分的改造,如升降臺的升降采用了曲柄連桿結構,由液壓缸來帶動升降曲柄的運行從而帶動升降臺的運行;弧形導衛(wèi)與雙線導槽設計成一體結構,并且將扭簧采用圓柱螺旋壓縮彈簧代替。但若對摩根公司早期線材打捆機進行升級改造,升級費用較高,僅單臺升級備件費用就高達48萬,并且即使升級改造后因新舊線道的`兼容性差,使用故障率較高。這就需要有針對性的優(yōu)化設計來消除設計缺陷形成的隱患,確保打捆機的穩(wěn)定生產。經對打捆機的認真研究以及對打捆機各類故障的分析,形成了以下優(yōu)化設計思路。
2.1升降臺系統(tǒng)
。1)將法蘭軸承座體材質由鑄鐵改為鑄鋼,增加座體的抗沖擊性能。
(2)將底座球面軸承改為滑動軸承。
。3)在升降臺升降液壓缸的兩側增加支撐導向機構。
2.2線道系統(tǒng)
。1)更改鉸直輪的材質及公差尺寸,延長鉸直輪的使用壽命。
。2)更改線道小車支撐輥結構,增加受力面積,確保線道小車的穩(wěn)定運行。
。3)將軸承6301進行優(yōu)化改造加工成厚壁軸承,保持軸承外徑尺寸不變,去除法蘭緣襯套,將軸承內徑尺寸做成與法蘭緣襯套內徑尺寸相同。
。4)更改橡膠彈簧橡膠材質,由普通橡膠改為進口硅膠,增加彈簧的彈性及使用壽命。將彈簧支座由焊接結構改為一體結構,采用線切割加工。
3具體實施措施
3.1升降臺系統(tǒng)
(1)針對于升降臺內臂、外臂連接法蘭軸承經常受沖擊損壞的問題,將法蘭軸承座體的材質由鑄鐵改為鑄鋼,增加軸承座體的抗沖擊性。
。2)針對于升降臂與底座連接的球面軸承經常損壞的現象,將球面軸承結構改為滑動軸承結構,滑動軸承材質選用鑄銅、外形尺寸為準45×準57×49;軸承座根據滑動軸承的外形尺寸以及原球面軸承的安裝尺寸重新設計。
(3)支撐導向機構。支撐導向機構結構圖如圖1所示。支撐軸通過M64螺紋與升降臺拖枕連接在一起,支撐座與升降臺底座通過螺栓把合,導向套對支撐軸起到支撐導向作用,通過支撐軸的支撐導向作用來減少升降臺的晃動,保證車間的穩(wěn)定運行。此結構對升降臺穩(wěn)定運行起到關鍵作用的是支撐導向套,此支撐導向套采用橡膠材質,導向套中間部位打斜口以便于安裝。
3.2線道系統(tǒng)
。1)改變鉸制器鉸制輪的材質,由45#鋼改為42Cr-Mo,并且對鉸制輪表面采用高能離子注入技術進行表面硬化,提高鉸制輪的綜合力學性能及耐磨性,同時將鉸制輪的外形尺寸由準(69.90~70)mm改為準(70~70.05)mm,通過偏心軸來調整鉸制輪與打捆線的相對位置,提高打捆線的表面質量。
(2)1#、4#線道小車在重力的作用下容易發(fā)生變形,并且線道小車導向面磨損變形以后,小車支撐輥與小車導向面接觸面積變小,支撐輥失去支撐作用造成定位錐頭與打捆頭定位不好,無法完成打捆線穿線動作。針對此情況對支撐輥進行優(yōu)化設計,將輥面加長由原來的30mm增加到60mm,內部結構改為雙滾針結構,增加了支撐輥的靈活性及抗載荷能力,支撐輥與小車接觸良好。
(3)將線道用6301軸承進行優(yōu)化改造加工成厚壁軸承,保持軸承外徑尺寸不變,去除法蘭緣襯套,將軸承內徑尺寸做成與法蘭緣襯套內徑尺寸相同,提高軸承的抗沖擊性。
。4)橡膠彈簧內部彈性元件材質由普通橡膠改為進口硅橡膠,彈性元件的彈性增加。橡膠彈簧支座由原來的焊接結構改為一體結構,并且使用線切割進行加工,避免了彈簧支座開焊現象的發(fā)生。
4結束語
摩根高速線材打捆機優(yōu)化設計改造以后運行狀態(tài)明顯改善,摩根公司原來的設計缺陷都在一定程度上得到了改善或彌補,特別是升降臺系統(tǒng)增加的支撐導向機構,穩(wěn)定了升降臺的運行,達到了優(yōu)化設計的目的。
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