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      2. 水泥生產線論文

        時間:2021-07-11 16:30:49 論文 我要投稿
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        水泥生產線論文

          生產線就是產品生產過程所經(jīng)過的路線,即從原料進入生產現(xiàn)場開始,經(jīng)過加工、運送、裝配、檢驗等一系列生產活動所構成的路線。接下來是小編為您整理的水泥生產線論文,希望對您有所幫助。

        水泥生產線論文

          0引言

          伴隨著工業(yè)自動化和網(wǎng)絡技術的日新月異的發(fā)展,無線通信技術被越來越多地運用到工廠自動化應用方案中[1-10]。水泥生產線是生產水泥的一系列設備組成的水泥設備生產線,主要由破碎及預均化、生料制備均化、預熱分解、水泥熟料的燒成,水泥粉磨包裝等過程構成。水泥主生產線一般采用大型DCS系統(tǒng)控制,而堆取料機等需要移動的設備一般采用小型PLC系統(tǒng)控制。

          主生產線的自動控制需要配合堆取料機的運行,因此DCS的控制系統(tǒng)需要讀取PLC系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)并且寫入控制PLC的輸出,傳統(tǒng)的MODBUS或者Profibus-DP通信雖然可以實現(xiàn)通信的要求,但是卻要依賴于電纜的連接,這對于隨時需要移動的堆取料機控制系統(tǒng)來說并不適合。BESTWAY水泥項目的方案設計中借助無線通信設備,通過無線通信參數(shù)的設置和組態(tài)軟件編程處理,實現(xiàn)無線通信,達到DCS控制系統(tǒng)與PLC系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換的目的。

          1無線通信方案的系統(tǒng)配置

          1.1系統(tǒng)硬件配置

          無線通信的系統(tǒng)網(wǎng)絡配置,其中工程師站用于軟件組態(tài)和編譯下載,DCS主控器為中控ECS-700系統(tǒng)(CPU為FCU712),以太網(wǎng)通信模塊為COM742,二者通過E-BUS總線網(wǎng)絡連接。水泥生產線的控制室距離現(xiàn)場堆取料機的駕駛室將近500m,采用多模光纖和光纖跳線連接網(wǎng)絡交換機。煤粉和混合原料兩套堆取料機共需要4套PLC,兩組6臺無線通信設備,無線通信距離在80m之內。

          1.2無線通信設備配置

          無線通信設備AP模塊(APC2M-EXT),是一款高性能、高穩(wěn)定性的2.4GHz無線多用途產品。產品輸出功率最高可達30dBm,內置802.11nMIMO無線內核,并配備兩個N型外置天線接口,可連接雙極化天線,其外殼符合IP-65防護標準,適用于需覆蓋廣泛面積的應用。

          APC2M配備可靠、先進、功能豐富的操作系統(tǒng),且向下兼容802.11b/g品。該無線通信系統(tǒng)需要兩組共6臺AP模塊,AP1~3為一組,AP4~6為一組。AP-1和AP-4為無線通信設備的主服務器端,AP2~3以及AP5~6為客戶端。每臺AP設備有一套電源轉換器,輸出有兩個網(wǎng)口,其中標有POE的網(wǎng)口用網(wǎng)線連接AP設備,另一個標有LAN的網(wǎng)口可連接個人電腦,通過電腦進入無線通信設備網(wǎng)站瀏覽器頁面對每臺AP進行配置。煤粉堆取料機的主服務器端AP的IP地址設置為192.168.1.100,兩臺客戶端AP的IP地址設置為192.168.1.101和192.168.1.102,ID名統(tǒng)一命名為GCS-A。

          混合原料的主服務器AP的IP地址設置為192.168.1.200,兩臺客戶端AP的IP地址設置為192.168.1.201和192.168.1.202,ID名統(tǒng)一命名為GCS-B。DB增益統(tǒng)一選擇為5DB,每一組三臺AP設備的信道選擇保持一致,功率選擇為最大。密碼選擇個人WAP2,并且設定一個口令以便維護。設置完畢后,可將每組主服務器AP設備連接個人電腦,通過網(wǎng)絡拼通的方式檢測與其他兩臺客端AP無線通信是否良好,也可查看模塊上的通信指示燈顯示。待檢測通信狀況良好之后,可將兩臺客戶端AP模塊的LAN網(wǎng)口分別連接兩臺PLC的CPU模塊的網(wǎng)口。

          2無線通信方案的軟件設計

          2.1PLC系統(tǒng)通信設計

          兩套堆取料機系統(tǒng)由中控的PLC產品G3系統(tǒng)控制,在G3系統(tǒng)的應用組態(tài)軟件中會自動分配給每臺PLC一個網(wǎng)絡IP地址。為了便于區(qū)分各臺PLC的每一塊IO模塊,需要用個人電腦連接各個IO模塊的網(wǎng)口進行人為設置硬件地址。煤粉系統(tǒng)的兩套PLC的`CPU模塊分別設置為002和008,混合原料兩套CPU模塊地址分別設置為014和021。無線通信的控制要求:DCS需要實時讀取每臺PLC的64個數(shù)字量DO輸出值以及寫入控制其他32個DO的輸出。

          2.1.1分配通信數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)在G3系統(tǒng)中,需要分配通信數(shù)據(jù)的緩沖區(qū),用中間變量M278.0~M285.7作為64個DO通信數(shù)據(jù)緩沖區(qū),其通信地址為5000~5063,中間變量M286.0~M289.7作為32個DO通信數(shù)據(jù)緩沖區(qū),其通信地址為5064~5095?勺远x變量REG-SED-001~064,表示從G3系統(tǒng)傳送給DCS的緩沖區(qū)變量;自定義變量REG-REV-001~032,這32個數(shù)據(jù)表示從DCS發(fā)送到G3系統(tǒng)的緩沖區(qū)變量。另外可增加32個變量spare02-001~032來接收從DCS傳送來的寫入控制變量。

          2.1.2編程處理設置完通信數(shù)據(jù)緩沖區(qū),還需要編程處理數(shù)據(jù)的交換:

          (1)通過編程將G3系統(tǒng)的DO點傳送給中間變量,通過中間變量通信傳送到DCS系統(tǒng)顯示,將DO輸出變量Q20_0傳送給中間緩存變量REG_SED_001。

         。2)把從DCS接收到信號傳送給中間變量,然后控制DO輸出,將含有DCS通信數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)變量REG_REV_001傳送到中間變量spare001,然后傳送控制DO輸出DO135變量。

          2.2DCS系統(tǒng)通信設計

          水泥生產線的主DCS系統(tǒng)為ECS-700系統(tǒng)。以太網(wǎng)通信模塊COM742-S是ECS-700系統(tǒng)的以太網(wǎng)異構設備接入模塊,通過擴展I/O總線,利用標準協(xié)議(MODBUS/TCP協(xié)議)將使用同樣通信協(xié)議的第三方設備的數(shù)據(jù)聯(lián)入ECS-700系統(tǒng),該模塊可冗余配置,以保證更高的可靠性。通信參數(shù)設置在DCS的組態(tài)軟件中,可對通信模塊進行通信參數(shù)設置。該通信模塊的IP地址設置為172.20.1.40,并且需要對要通信的4臺PLC的CPU模塊的IP地址進行設置:煤粉的堆取料機的地址為172.20.1.2和172.20.1.8,混合原料的堆取料機的地址為172.20.1.14和172.20.21。設置的原則是與之前CPU設置的硬件地址保持一致。

          對每臺PLC設備增加讀取和寫入命令。讀取命令需要設置通信功能號為FC01,掃描周期時間為500ms,初始地址為5000,數(shù)量為64,位號類型為數(shù)字量DI輸入,意味著讀取64個PLC設備的DO輸出變量;寫入命令需要設置通信功能號為FC15,掃描周期時間為500ms,初始地址為5064,數(shù)量為32,位號類型為DO輸出,意味著寫入控制32個PLC設備的DO輸出。可采用同樣的方法,給其他幾套PLC設置相關通信參數(shù)。掃描新增位號在DCS組態(tài)軟件的位號編輯頁面中,通過掃描新增位號,可將上述增加的設備的通信通道掃描到新增的DI和DO通道中,為后續(xù)的實驗驗證做準備。

          3實驗驗證

          3.1DCS系統(tǒng)與PLC系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信實驗

          基于模擬現(xiàn)場進行賦值的方法對通信進行實驗驗證,步驟如下:

          (1)在PLC組態(tài)軟件中,編程賦值輸出64個DO變量,在DCS組態(tài)軟件新增的對應的輸入位號中查看其狀態(tài),是否與PLC系統(tǒng)中的輸出變量的狀態(tài)保持一致。將PLC和DCS系統(tǒng)的組態(tài)分別編譯下載后實驗。

         。2)在DCS系統(tǒng)中對新增的32個DO位號賦值輸出,查看PLC系統(tǒng)的對應的DO變量是否也隨之輸出,可在模塊的DO通道顯示指示燈和程序中分別檢測查看狀態(tài)是否保持一致。將PLC和DCS系統(tǒng)的組態(tài)分別編譯下載后實驗。實驗結果表明,通信效果良好,數(shù)據(jù)準確可靠,PLC系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)的通信收發(fā)時間差保持在一個掃描期內,完全滿足現(xiàn)場控制要求。

          3.2無線通信穩(wěn)定性試驗

          考慮現(xiàn)場堆取料機的環(huán)境比較惡劣,為了進一步測試無線通信的穩(wěn)定性,將AP模塊之間的距離放置較遠,超過80m,且將主服務器AP模塊放置在相對封閉的環(huán)境,同時保證AP模塊上的通信強度燈仍然有較弱的顯示。實驗步驟為:

         。1)從DCS系統(tǒng)輸出的32個DO變量中選取若干,強制輸出后,PLC系統(tǒng)得到命令,將對應的DO變量輸出。

         。2)將上述PLC系統(tǒng)的DO變量輸出,通過通信反饋傳送給DCS系統(tǒng)顯示。

         。3)在DCS系統(tǒng)的歷史趨勢中分別增加從DCS系統(tǒng)主動輸出的DO變量和從PLC系統(tǒng)反饋得到的DO變量。通過循環(huán)1s強制輸出和關斷的編程處理,觀察一段時間內二者的趨勢是否保持一致。二者的歷史趨勢有1s之內的滯后時差,但狀態(tài)變化趨勢保持一致,考慮通信程序掃描時間以及硬件反應時間滯后的問題,基本符合現(xiàn)場通信穩(wěn)定性要求。

          4結語

          該無線通信方案在巴基斯坦境內的一條4000T/D的BESTWAY水泥生產線的改造中得到應用。還可以在以下方面繼續(xù)探索和研究:

         。1)根據(jù)現(xiàn)場實際情況的控制要求,方案中的數(shù)據(jù)通信只選擇了數(shù)字量DO輸出變量,可增加數(shù)字量輸入DI變量,以及模擬量輸入輸出AI,AO變量的通信實驗,方法步驟基本一致;

          (2)無線通信距離是基于無線通信設備的能力,需要根據(jù)現(xiàn)場實際環(huán)境以及通信距離的要求合理選擇無線通信設備,距離較遠以及惡劣的現(xiàn)場環(huán)境將會對無線通信設備提出更高的要求。

         。3)可探索將此無線通信方案應用于其他工業(yè)自動化生產中,使其發(fā)揮更大的作用。

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