1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 板帶廠電氣車間傳動班維修電工業(yè)務工作總結

        時間:2021-01-09 16:37:26 工作總結 我要投稿

        板帶廠電氣車間傳動班維修電工業(yè)務工作總結

          一、自我簡介

        板帶廠電氣車間傳動班維修電工業(yè)務工作總結

          本人***,男,1980年12月出生,漢族,大學學歷,2005年7月畢業(yè)于西安工程科技學院自動化專業(yè),學制四年,畢業(yè)后一直在萊鋼板帶廠從事本專業(yè)技術工作,2005年9月被聘為助理工程師。

          作為一名電氣工程技術人員,本人始終堅持“勤動手、多思考”的工作理念,把所學的專業(yè)理論知識靈活應用與實踐,同時利用實踐來指導學習。經(jīng)過不懈努力,本人已積累了豐富的專業(yè)理論知識和實踐工作經(jīng)驗。

          二、專業(yè)技術水平

          自聘任助理工程師以來,本人參與過歷次寬帶設備年修、參與完成幾十余項大型設備改造及難題攻關、負責實施百余項技術創(chuàng)新,為寬帶生產(chǎn)線“提高設備作業(yè)率”、“節(jié)能減排”以及“人力資源優(yōu)化配置”等工作做出了較大貢獻,現(xiàn)就本人負責實施的《萊鋼1500寬帶自動取樣的開發(fā)與應用》項目介紹如下:

          1、現(xiàn)狀分析

          取樣是寬帶鋼生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),是保證寬帶質量的必要步驟。目前,萊鋼1500寬帶生產(chǎn)線是通過原始的行車運輸、人工切割的方式對產(chǎn)品進行取樣。這種方式用人多、耗能大、取樣效果差,所以取樣效率極低。為了改善寬帶取樣現(xiàn)狀,我們設計了一套寬帶鋼自動取樣設備。本文主要從設備結構、工作原理、控制思路以及控制系統(tǒng)的設計等方面對這套設備進行講述,其中把控制系統(tǒng)作為本文的重點。

          2、取樣機的結構及工作原理

          設備構成

          萊鋼1500寬帶生產(chǎn)線自動取樣裝設在運輸區(qū)回轉臺的北側,主要包括:取樣小車、托輥、壓輥、開卷刀、液壓剪等主體設備構成。

          工作原理

          鋼卷的取樣就是靠這些設備協(xié)調工作而完成的,具體工作流程是:當取樣卷到達回轉臺時,通過人工確認,取樣小車由等待位向回轉臺移動取卷,到達取卷固定位后取樣小車上升托卷,直到上限位,然后通過運卷自動對中功能(后面介紹控制時會詳細介紹)把鋼卷運送到托輥中心。然后壓輥壓靠到鋼卷上表面,等達到設定壓力,開卷刀伸出,托輥正轉,等鋼卷到達設定的剪切位置、開卷刀收回、液壓剪自動剪切,剪切完成后,托輥繼續(xù)正轉,直到達到取樣長度后、液壓剪再次動作,取樣完成。托輥開始反轉直到達到根據(jù)帶鋼頭部位置計算出的回卷距離,壓輥抬起、小車上升,然后通過回卷對中定位把鋼卷放到回轉臺中心位置,小車回等待位,這樣整個取樣過程就完成了。

          需要注意的是,回轉臺是鋼卷運輸?shù)摹笆帧甭房,所以為保證取樣小車的安全運行,在取樣小車取、送卷時要確保其他設備在等待位置,取樣過程中不允許小車動作。

          3、控制系統(tǒng)

          取樣機控制系統(tǒng)采用的是高性能的西門子S7-400系列PLC,本章包括兩節(jié),主要介紹取樣機的控制系統(tǒng),其中包括硬件配置以及軟件編程等方面的內容,其中軟件編程是本章的重點,也是本文的重點。

          3.1硬件配置

          取樣機沒有單獨的控制系統(tǒng),它通過現(xiàn)場總線與運輸區(qū)PLC通信,從而通過運輸區(qū)PLC實現(xiàn)程序控制。它的通信協(xié)議采用的是Profibus-DP,現(xiàn)場接口設備采用的是ET200,如圖1所示:

          圖1運輸區(qū)PLC的硬件配置

          3.2軟件編程

          西門子系列PLC編程軟件采用的是西門子開發(fā)的STEP7編程軟件,此軟件編程直觀、方便,并且功能十分強大,由于取樣小車的平移及升降控制最為復雜,其他設備的控制基本上是通斷控制,所以本節(jié)主要介紹如何利用STEP7編程軟件實現(xiàn)取樣小車平移及升降控制。

          小車平移控制

          硬件方面,小車的平移控制主要通過模擬量輸出模板輸出4-20mA信號控制比例閥開口度的方式來控制液壓馬達的轉速,從而實現(xiàn)小車速度控制,軟件編程方面,小車的平移控制主要通過公用功能塊FB11實現(xiàn),如圖2所示

          圖2平移功能塊FB11

          小車升降控制

          硬件方面,小車的升降主要通過模擬量輸出模板輸出4-20mA信號控制比例閥開口度的方式來控制液壓缸的伸縮速度,從而實現(xiàn)小車升降速度控制,軟件編程方面,小車的升降控制主要通過公用功能塊FB13實現(xiàn),如圖3所示:

          4、鋼卷自動對中定位

          鋼卷自動對中分為運卷對中和回卷對中,由于運卷對中與回卷對中的目的和原理是相同的,所以在本小節(jié)中只介紹運卷對中。運卷對中的目的是把鋼卷放在開卷位的中心位置,以便鋼卷能夠準確的喂入取樣機。如圖4所示為運卷對中的原理圖:

          圖4運卷對中的原理圖

          圖中:G代表激光檢測器距開卷中心的固定距離(實測);M代表鋼卷越過激光檢測器時鋼卷到達開卷中心的目標行程;

          C1代表鋼卷未越過激光檢測器時激光測距儀的數(shù)值;

          C2代表鋼卷越過激光檢測器時激光測距儀的數(shù)值;

          K/2代表鋼卷寬度的一半。

          運卷對中的基本原理是:在運卷路線上裝一激光檢測器,在運卷過程時,當激光檢測器檢測到鋼卷頭部時記錄下激光測距儀的數(shù)值C1,當檢測到鋼卷尾部時記錄下激光測距儀的數(shù)值C2,通過這兩個數(shù)值計算處鋼卷半寬K/2=(C1-C2)/2,再根據(jù)實測的激光檢測器距開卷中心的'固定距離G計算出鋼卷越過激光檢測器時鋼卷到達開卷中心的目標行程M=G﹣(C1﹣C2)/2,最后計算出取樣小車的目標位置=C2﹣M=(C1+C2)/2﹣G,根據(jù)實測的小車位置與目標位置的比較通過控制小車的平移實現(xiàn)鋼卷準確定位。

          5、小結

          本方案采用高性能西門子PLC控制器,它具有強大的計算及邏輯功能。此方案投入使用后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、安全可靠,降低了萊鋼1500寬帶生產(chǎn)線的產(chǎn)品取樣的勞動強度、大大提高了取樣質量及效率。

          三、今后努力方向

          更深層次的學習實踐專業(yè)理論知識,爭取由原來簡單的定性分析轉化為復雜的定量計算,以便解決較復雜的設備故障;爭取由原來簡單的設備運行邏輯改造升華為系統(tǒng)性能優(yōu)化提升;

          加強專業(yè)英語及計算機的學習,因為,目前寬帶生產(chǎn)線設備維護的難點是高端進口設備,要想維護好此類設備,需要深厚的計算機及專業(yè)外語功底;

          加強新技術、新工藝的學習,與時俱進,把自身打造成功底深、思路活、創(chuàng)意新的新型人才,為萊鋼的做大做強做出自己的貢獻!

        【板帶廠電氣車間傳動班維修電工業(yè)務工作總結】相關文章:

        板廠車間生產(chǎn)規(guī)章制度(精選5篇)12-15

        維修電工工作總結怎么寫-工作總結范文12-31

        維修班履職工作匯報10-23

        車間培訓工作總結01-01

        車間工人工作總結01-02

        電工年終個人工作總結01-15

        工廠維修工工作總結12-22

        優(yōu)秀車間主任工作總結01-08

        車間年終工作總結15篇12-25

        機械維修年終工作總結-年終工作總結12-21

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>