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      2. 金屬企業(yè)公司的個人工作匯報

        時間:2021-10-23 12:29:13 工作匯報 我要投稿

        金屬企業(yè)公司的個人工作匯報

          在學(xué)習(xí)、工作中,用到匯報的地方越來越多,匯報是將某個項目的工作情況和工作結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報,說了那么多,你會寫匯報嗎?以下是小編為大家整理的金屬企業(yè)公司的個人工作匯報,歡迎閱讀與收藏。

        金屬企業(yè)公司的個人工作匯報

        張眾風(fēng)總經(jīng)理:

          我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了您推薦的《××鋼鐵公司煉鐵技術(shù)進(jìn)步》,結(jié)合我們20xx年3月份及20xx年8月份2次到××煉鐵廠考察學(xué)習(xí)情況,特匯報如下:

          1、關(guān)于“優(yōu)化配料”

          ××認(rèn)為:要合理應(yīng)用低價原料,必須要事先對一些低價礦的燒結(jié)性能等進(jìn)行分析和研究。而這些工作一般均在實驗室進(jìn)行,即通過各種原料的冶金性能試驗,找出最佳冶金性能、最經(jīng)濟(jì)成本的各種原料配比,用于指導(dǎo)燒結(jié)、高爐實際生產(chǎn),F(xiàn)我們公司由于不具備各類礦石的冶金性能試驗手段,因此,燒結(jié)、高爐用料結(jié)構(gòu)大多是是被動、粗放式的。以高爐用料為例,由于只知道原料的物理化學(xué)指標(biāo),當(dāng)采購回來一批塊礦或球團(tuán)礦時,開始只能是試著使用。如爐況順行,則對該礦使用比例提高一點;如影響爐況,則降低使用比例,嚴(yán)重時停止不用。因此,現(xiàn)在的高爐優(yōu)化配料方面,均是經(jīng)過長時間的高爐實際生產(chǎn),以有利于爐況順行、低成本為原則,逐漸總結(jié)、摸索出來的用料結(jié)構(gòu)。

          2、關(guān)于“高鋁渣冶煉”

          ××提出了鎂鋁比概念(MgO/Al2O3),有借鑒之處。即通過調(diào)節(jié)二元堿度,參考爐渣中Al2O3含量,調(diào)節(jié)燒結(jié)礦中MgO含量,控制鎂鋁比,保持爐渣四元堿度在0.95~1.0左右。實際生產(chǎn)中,由于燒結(jié)礦中MgO含量提高有一定限制。因此,一般采用附加入熔劑的方法,如在高爐爐料中配入蛇紋石或白云石等。從××煉鐵廠實際生產(chǎn)看,該廠在20xx年3月份時,7#高爐爐渣中Al2O3含量高達(dá)19.45%,采用的是加入蛇紋石,用量由50kg/批增加到100kg/批(表4、5)。在20xx年8月份時,其9#高爐則采用的是加入120kg/批白云石的做法(表6、7),而其當(dāng)日爐渣中Al2O3含量并不太高。××14座高爐冶煉高鋁渣經(jīng)驗:

          第一階段,爐渣中Al2O3含量在18%以上時,控制二元堿度在1.10~1.15之間,MgO含量控制在13.5%以上,鎂鋁比值控制在0.75以上;

          第二階段:爐渣中Al2O3含量在17~18%時,控制二元堿度在1.05~1.10之間,MgO含量控制在12%左右,鎂鋁比值控制在0.70~0.75;

          第三階段:爐渣中Al2O3含量在16%左右時,控制二元堿度在1.10~1.15之間,MgO含量控制在10%左右,鎂鋁比值控制在065~0.70;

          其通過外加蛇紋石或白云石用量的做法,達(dá)到控制合理鎂鋁比值范圍,降低高鋁渣粘度,增加其流動性的'做法,值得研究學(xué)習(xí)。安鋼高爐爐渣Al2O3含量也基本處于較高水平(表1)。其中,3#、4#高爐在20xx~20xx年一段時間里,也由于原料中Al2O3含量高,爐渣中Al2O3含量也達(dá)到了17~19%,當(dāng)時采用了在爐料中加入蛇紋石,提高渣中MgO含量的做法。

          高鋁渣冶煉對爐內(nèi)爐外的操作均帶來相當(dāng)多的困難,因此,一般均要求原燃料中鋁含量越低越好,以達(dá)到降低爐渣中Al2O3含量目的。從表6看出,××8月1日9#高爐2爐爐渣中鋁含量均沒有超過15%。

          安鋼高爐20xx年1~8月爐渣Al2O3、MgO含量平均值 表1

          3、關(guān)于“多環(huán)布料”

          表4~7××7#、9#高爐礦石批重為21~22t,礦石為4個布料環(huán)位,焦炭6個布料環(huán)位。我們6#、7#高爐礦石批重為25t,礦石、焦炭均為4個布料環(huán)位;3#、4#高爐礦石批重為16t,礦石為3個布料環(huán)位,焦炭為4個布料環(huán)位。從實際生產(chǎn)效果看,同樣保證了爐況順行,高爐各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好。

          ××高爐在多環(huán)布料技術(shù)研究的一些細(xì)節(jié)、精細(xì)化程度方面做得較好,并在環(huán)位選擇、圈數(shù)選擇、多環(huán)布料調(diào)劑原則等,提出了具體的量化概念,可操作性、指導(dǎo)性較強(qiáng)。其核心理念為在爐喉料面形成一個焦炭平臺和中心漏斗,建立布料模型,確定環(huán)位、圈數(shù)等。以9#高爐8月1日J(rèn)46344243.52392362332布料分析,它的6個布料角度為46°44°43.5°39°36°33°。其中46°→44°→43.5°這幾個邊緣角位差較小<2°,43.5°→39°→36°→33°角位差變大至3°以上,有利于形成邊緣平臺,中心漏斗。一般,布料模型的建立,大都以高爐開爐時料面測得的實際布料數(shù)據(jù)為準(zhǔn),然后對設(shè)備提供的參數(shù)加以修正,最終找出適合高爐日常操作的經(jīng)驗數(shù)據(jù),指導(dǎo)高爐生產(chǎn)。而我們4座高爐開爐時,因各種原因,均沒有做過料面測試。因此,雖然也成功進(jìn)行了多環(huán)布料、大料批實踐,但在細(xì)節(jié)、精確控制布料方面,需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)、探索。

          4、關(guān)于“高風(fēng)溫”

          風(fēng)溫是最經(jīng)濟(jì)、最廉價的能源。高風(fēng)溫在我們4座高爐上均得到了成功使用。3#、4#高爐日常風(fēng)溫均在1150~1170℃左右,6#、7#高爐相對低一點,基本在1150℃左右。目前,影響風(fēng)溫進(jìn)一步提高的因素一是送風(fēng)設(shè)備不能長時間承受高風(fēng)溫,時不時出現(xiàn)直吹管燒壞現(xiàn)象。二是,5#、6#高爐風(fēng)溫顯示檢測裝置有時會出現(xiàn)“失真”現(xiàn)象,特別是高爐倒流休風(fēng)后,由于灰塵擋住了紅外線探頭,致使不能正確顯示風(fēng)溫。每次清理均相當(dāng)費事,也影響了入爐風(fēng)溫的進(jìn)一步提高。

          5、關(guān)于“提高煤比”

          3#、4#高爐噴煤投產(chǎn)后,設(shè)計噴煤量9~11t/h,煤粉粒度要求-200目的大于85%以上。經(jīng)過短時間努力,高爐噴煤能力很快達(dá)到了設(shè)計要求。但噴煤系統(tǒng)制粉能力不足,嚴(yán)重制約了高爐進(jìn)一步大噴煤的需要。通過技術(shù)攻關(guān),采用降低煤粉細(xì)度,將-200目的比例逐漸改為大于75%以上,最低時大于70%以上,成功解決了制粉能力不足的矛盾,將設(shè)備能力發(fā)揮到極限,F(xiàn)高爐最大小時噴煤量可達(dá)12~13t。5#、6#高爐噴煤也達(dá)到了設(shè)備的極限水平。

          6、關(guān)于“提高頂壓”

          3#、4#高爐投產(chǎn)時間較早,其設(shè)計理念、裝備水平等與6#、7#高爐均有差距,其頂壓目前在125kpa。5#、6#高爐頂壓日常保持在165kpa,與×× 600m3級高爐頂壓160kpa差不多。

          7、關(guān)于“低硅冶煉”

          目前,3#、4#高爐爐溫要求在0.40~0.60%,5#、6#高爐要求在0.30~0.50%。以8月份實際月平均爐溫為例,3#高爐為0.488%,4#高爐為0.515%,5#高爐為0.517%,6#高爐為0.528%。與××平均含硅量0.37%相比,有差距。

          ××能取得較低硅的成功經(jīng)驗為一是狠抓原燃料管理,要求成分穩(wěn)定,提高強(qiáng)度、改善粒級等,二是注重高爐內(nèi)部管理。這些做法應(yīng)該說與我們差不多。但其控制低硅冶煉的獨特之處,在于高爐熱制度控制手段的多樣性。他們的具體措施為:熱制度以控制鐵水顯熱為依據(jù),日常調(diào)劑以控制鐵中含硅量為手段,保證鐵水物理溫度≥1480℃等。從我們二次考察時觀測到的他們7爐次鐵水看,物理熱均超過了1480℃。

          關(guān)于鐵水物理熱,目前已被大多數(shù)高爐采用。即改變了以前單純依靠鐵水化學(xué)熱[Si]含量為依據(jù)的判斷爐溫標(biāo)志,增加鐵水物理熱判斷爐溫。物理熱相對化學(xué)熱,判斷爐溫更直接,更能較快判斷爐溫涼熱趨勢。同時,為低硅冶煉提供了可靠保證。比如,鐵水硅含量在0.20%時,如物理熱大于1480℃,則認(rèn)為正常。寶鋼高爐鐵水硅含量長期控制在0.20%左右,其物理熱則要求>1480℃,>1450℃則為警戒溫度,要求采取措施提爐溫。又據(jù)《煉鐵》介紹,安鋼高爐現(xiàn)在全部實現(xiàn)了主要以鐵水物理熱作為調(diào)劑、判斷爐溫的手段,化學(xué)熱硅含量為參考,其硅含量在0.30%左右。反之,如果硅含量在0.50%,如其物理熱低于1480℃,則意味著爐缸溫度不高,爐溫可能向涼。此時,單從硅含量判斷,有可能誤判爐溫趨勢,造成爐涼。

          我們6座高爐由于缺乏鐵水物理熱判斷手段,限制了硅含量進(jìn)一步降低。為了防止?fàn)t涼,高爐硬性規(guī)定:硅含量低于0.30%時,必須采取措施提爐溫。因此,為了進(jìn)一步降低鐵水硅含量及焦比,建議適當(dāng)時高爐增加物理熱檢測手段。

          8、××二煉鐵高爐實際生產(chǎn)指標(biāo)

         、乓20xx年7月1~31日為例,二者主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較如下:

          20xx年7月份安鋼高爐與××高爐主要指標(biāo)數(shù)值 表2

          注:裝料制度:JJ↓KK↓,礦石批重:22t,布料方式: K43341339336.53 ,J46344243.52392362332

         、勹F水硅含量從平均0.5025%(7#爐)下降到平均0.3375%(9#爐),其低硅冶煉確實成績較大。9#高爐硅波動范圍在0.19~0.58%,由于其物理熱均>1480℃,在硅低至0.19%時,也反映了爐缸溫度充沛、活躍。

         、9#高爐平均入爐品位53.845%,較7#爐54.42%下降0.575%。我們看到,雖然9#爐鐵水硅含量降低了0.1650%,但由于原燃料質(zhì)量進(jìn)一步下降,致使其入爐干焦比較7#爐反而增加了平均約28kg/t,燃料比增加了約28kg/t(未考慮焦炭質(zhì)量變化影響)。需要說明的是,這2次考察期間,2座高爐均爐況順行,無設(shè)備故障和休、減風(fēng)情況出現(xiàn)。

         、鄢浞终f明:在高爐設(shè)備、操作技術(shù)相對穩(wěn)定時,影響技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值的主要決定因素還是原燃料質(zhì)量。

          9、小結(jié)

         、拧痢粮郀t的多環(huán)布料技術(shù)、高風(fēng)溫使用、低硅冶煉等均值得我們認(rèn)真學(xué)習(xí)。在高爐休風(fēng)率方面,我們差距比較明顯,更要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,不斷改進(jìn),努力降低休風(fēng)率。

         、脐P(guān)于高爐原燃料方面,我們建議如下:

          ①應(yīng)盡可能樹立以精料為基礎(chǔ)的高爐煉鐵精料方針。

         、诠驹诓少彽推肺、低價格的原料時,應(yīng)考慮其合理的經(jīng)濟(jì)品位值,努力使高爐穩(wěn)定生產(chǎn),發(fā)揮出設(shè)備的最大潛能,創(chuàng)造出最好的經(jīng)濟(jì)效益。

        技術(shù)處

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